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中央空調使用中熱泵故障診斷及修理措施

作者:超級管理員 瀏覽量:523 來源:本站 時間:2022-05-26 11:48:26

信息摘要:

某裝置原來用035 MPa低壓蒸汽由購置的1.0MPa高壓蒸汽減溫減壓制得,蒸汽購置成本高受外供影響大。經調研該裝置內脫烷烴塔塔頂回流物料需要進行冷卻.物料流量約500t/h、溫度約127℃,為實現物料的冷卻,又可回收低溫余熱,工廠聯合北京華清微拓公司,對熱泵技術在工廠應用的可行性進行了論證,并研制了二類升溫型溴化鋰熱泵

某裝置原來用035 MPa低壓蒸汽由購置的1.0MPa高壓蒸汽減溫減壓制得,蒸汽購置成本高受外供影響大。經調研該裝置內脫烷烴塔塔頂回流物料需要進行冷卻.物料流量約500t/h、溫度約127℃,為實現物料的冷卻,又可回收低溫余熱,工廠聯合北京華清微拓公司,對熱泵技術在工廠應用的可行性進行了論證,并研制了二類升溫型溴化鋰熱泵,以制取0.35MPa蒸汽,減少工廠外購蒸汽量,同時實現物料的冷卻滿足脫烷烴塔的要求。 中央廚房裝修

2012年2月熱泵在工廠投運,機組運行平穩,蒸汽產量存8t/h以上,烷烴出口溫度存86℃附近,達到了設計指標,但2013年3月、5月機組相繼發生故障,蒸汽產量大幅下降,烷烴出口溫度大幅降低,現場檢查發現冷凝器冷劑滿液位(蒸發 

器液位平穩),造成機組被迫停機。本文就此故障展開原因分析并提出整改措施。 

1、熱泵原理及故障原因分析 

1.1熱泵原理 

第二類溴化鋰吸收式熱泵是一種升溫型熱泵,以低溫熱源為驅動力而用于提高其他物料溫位的設備,其性能系數COP總是<l,一般為0.47~0.5[1-2],二類吸收式熱泵包括發生器、吸收器、蒸發器、冷凝器、熱交換器、溶液泵、溶劑泵、熱水泵等主要部件[3]。蒸發器和發生器以低品位(循環烷烴)廢熱為驅動熱源,低品位余熱首先進入蒸發器,在蒸發器內加熱冷劑釋放出熱量,冷劑蒸汽進入吸收器,被來自發生器底的濃溶液吸收而放出熱量,從而加熱吸收器內熱水銅管,熱水被加熱升溫后,至閃蒸罐閃蒸,閃蒸產生的蒸汽送至蒸汽管網。原理圖如圖l: 

1.2原因分析 

1.2.1故障現象 

2013年3月12日,熱泵蒸汽產量大幅降低,將熱泵停機,對冷凝器和吸收器分別進行試漏檢查,檢查發現冷凝器有兩根管束穿通,由于管層冷卻水壓力高于機組,冷卻水漏入機組,使機組內“冷劑”過多,冷凝器滿液位,在積水盤中發生溢流,致使濃溶液濃度偏低,送至吸收器后,影響冷劑吸收率,放熱量降低,導致蒸汽產量下降。停機后,將兩根穿通管束兩端使用堵頭堵塞,機組恢復正常。 

2013年5月1日,再次發現蒸汽產量降低,停機檢查發現,有4個管束穿通,且位置與3月份漏點位置接近。對冷凝器銅管進行抽管中央廚房裝修

1.2.2腐蝕分析 

(1)對銅管進行檢查及對比分析 

從圖2看出,抽出銅管有一段長約15 cm的點蝕腐蝕帶,從斷口處查看,斷裂處減薄十分嚴重,而且4根腐蝕帶相對位置在同一位置。現場比對,腐蝕帶位置在冷凝器視鏡處,從冷凝器視鏡位置可見,機組外有一根管線正對腐蝕處,如圖3所示。 

經過圖紙審查發現,該排放線為吸收器至冷凝器未凝性氣體排放線,排放線管口為直噴型,里面未設置防止沖刷的擋板等措施。 檢查抽出管表面如圖2,發現4根泄漏管束正對噴射點處,都有腐蝕坑,背向側則無腐蝕,且管束離噴口越近,腐蝕越嚴重。進而表明,管束腐蝕與未凝性氣體排放線噴口有關。 

(2)原理分析 

正常操作時,吸收器壓力在1OO kPa (A)附近,液相溫度為150'C,冷凝器壓力在6 kPa (A)附近,溫度為35℃,該管線為Φ22 mm×3mm,吸收器至冷凝器高度差以lm計,根據伯努利方程計算,g=9.81;在吸收器內未凝型氣體(主要為蒸汽)為靜止狀態,速度ul =0;100℃時比重ρ=0.6 kg/m3;管線阻力∑fe不計,因此,則管線內流速為559.8 m/s。 

因該管線位于溴化鋰濃溶液噴淋頭下方,如圖3所示。正常操作時,會噴淋至未凝性氣體管口處,致使吸收器內溶劑蒸汽,夾帶少量溴化鋰,壓力為100 kPa,以559.8 m/s高速噴射至溫度為35℃,壓力為6kPa (A)的冷凝器銅管上,未凝性氣體內夾帶的溴化鋰溶液,一方面由于溫度急劇下降,溴化鋰溶解度降低,另一方面由于壓力大幅降低,從而使溶液中的溶劑大量汽化,溴化鋰結晶析出,晶體以較高速度沖撞冷凝器管束,形成類似“噴砂”現象的沖刷腐蝕。 中央廚房裝修

2整改措施 

2.1斷開吸收器至冷凝器的管線 

經分析,①由于吸收器作用是溴化鋰濃溶液吸收蒸發器來的冷劑蒸汽,接觸過程產生大量熱,微量未凝性氣體對此放熱過程影響有限。②該過程中,微量未凝性氣體可通過稀溶液溶解帶走,不會在吸收器內集聚。③為了施工方便,不影響裝置生產,同時驗證以上兩點準確性,采取了在機組外斷開該管線的方式。 

2.2對穿通管束及其附近可能腐蝕的25根管束進行堵塞 

由于冷凝器管口間距很小,若更換管束后,管口處需漲管密封,其過程易對其他管口造成損傷。經計算,冷凝器內有708根管束,堵塞管束占比為25/708=0.35%,經過核算,不會對冷凝器冷凝效果產生較大影響,因此,將穿通管束及其附近可能腐蝕的25根管束進行堵塞。 

3整改效果 

3.1整改后,機組運行平穩,至2016年再未出現類似故障。 

為了驗證取消該管線對吸收器的影響,檢查蒸發器壓力情況(因吸收器無壓力表,吸收器與蒸發器連通,蒸發器壓力可間接表示吸收器內壓力變化及未凝性氣體含量情況),數據如表1: 

從上述數據看出,蒸發器壓力整改后均值與整改前一致,且最大值與最小值差值更小,較整改前更平穩,表明取消吸收器至冷凝器的未凝性氣體管線對吸收器無明顯影響。 

3.2為查看機組整體運行情況,統計機組蒸汽產量及熱源烷烴出口溫度,并與設計值進行對比,數據如表2: 

根據運行數據,與本裝置技術參數中所規定的額定工況進行對比,在驅動熱源烷烴溫度、流量低于設計值的情況下,蒸汽產量、循環烷烴出口溫度達到了技術協議中所規定的設計要求,且蒸汽溫度升高,蒸汽品質上升,滿足了蒸汽用戶的使用要求。 

蒸汽約200元/l,軟化水5元/t,電耗約18.1元/h,除去上述損耗,每年收益約1061.42萬元,達到了節能降耗的目的。 

4結論 

(1)熱泵蒸汽量低的原因為冷凝器管束內漏,冷卻水漏入機組,“冷劑”過多,使溴化鋰溶液濃度過低造成。中央廚房裝修 

(2)冷凝器銅管腐蝕,主要原因是吸收器至冷凝器的未凝性氣體管線含溴化鋰,溴化鋰急劇冷卻結晶后,對冷凝器管束表面形成“噴砂”,腐蝕管束。 

(3)經過長期平穩運行驗證,設計中該吸收器至冷凝器的未凝性氣體管線可以取消,為后期熱泵設計提供參考。 

(4)熱泵整改后,蒸汽產量、熱物料出口溫度穩定,滿足了蒸汽用戶、循環烷烴工藝操作的要求。并充分的回收了低位熱能,減少了外購蒸汽量,提高了經濟效益,達到了節能降耗的目的。 


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